亚洲成人av高清_18禁黄色女同网站网站_人妻忍着娇喘被中进中出视频_日日影院三十熟女_亚洲午夜电影在线观看_一级毛片免费福利视频_欧美一级特黄aa大片婷婷_被男狂揉吃奶胸60分钟视频_日韩无码一区2区_波多野结衣紧身裙丝袜电影

大連天凡(集團(tuán))股份有限公司旗下公司:大連天凡防腐技術(shù)有限公司、大連天凡防腐工程設(shè)計(jì)有限公司、大連天凡防腐工程有限公司

天凡防腐集團(tuán)

技術(shù)文庫(kù)
聯(lián)系我們
0411-82302585

手機(jī):13940822685

            15942625550

傳真:0411- 82300358

郵箱:zare88@126.com

地址:大連市中山區(qū)城市廣場(chǎng)B座805室

技術(shù)文庫(kù)

常頂換熱器腐蝕原因及防護(hù)對(duì)策

2020-12-22 06:05:41 大連天凡(集團(tuán))股份有限公司 閱讀 446

1 換熱器腐蝕現(xiàn)狀

中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)海煉化公司)III套常減壓蒸餾裝置(簡(jiǎn)稱III常)1999年經(jīng)挖潛改造后,加工能力為8.0 Mt/a,2001年裝置再次進(jìn)行了10.0 Mt/a擴(kuò)能改造。經(jīng)標(biāo)定,改造后裝置的實(shí)際加工能力達(dá)到9。0 Mt/a。裝置改造采用初餾塔一閃蒸一常壓塔-  減壓塔流程,常頂系統(tǒng)流程見圖1(設(shè)備材質(zhì)均為碳鋼)。

 

由于長(zhǎng)期加工中東輕質(zhì)高硫原油,常頂油氣量大,氣速高,加之電脫鹽效果不理想,脫后原油中鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高,致使常頂系統(tǒng)腐蝕十分嚴(yán)重,常頂換熱器E102管束泄漏頻繁。1999年11月裝置建成投產(chǎn)后3個(gè)月,常頂換熱器便出現(xiàn)腐蝕泄漏,至2001年5月第一周期運(yùn)行結(jié)束,常頂E102換熱器共發(fā)生泄漏23次,嚴(yán)重影響了常減壓裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,造成了經(jīng)濟(jì)損失。E102泄漏后,不但影響鎮(zhèn)海煉化公司原油加工任務(wù)的完成,而且造成重整原料、航煤原料的污染,影響下游二次加工裝置的正常生產(chǎn)。

 

2 換熱器腐蝕原因分析

2。1 加工原油性質(zhì)變化的影響

Ⅲ常改造開工后,一直加工高硫原油,原油加工量逐年提高,原油中平均硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)和鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)也呈上升趨勢(shì)(見表1)。

 

 

2。2 常頂換熱器腐蝕情況

1999年裝量投產(chǎn)初期,Ⅲ常常頂換熱器E102管束不足3個(gè)月便發(fā)生泄漏,使用半年就更換。后經(jīng)采取防腐蝕措施,2003年管束使用壽命增至2年左右,目前使用壽命更長(zhǎng)些。管束腐蝕更換及泄漏情況見表2,3。

 

 

 

2。3 常頂換熱器腐蝕原因分祈

2。3。1 管子振動(dòng)引起磨損及高速油氣的沖刷腐蝕

裝置開工初期,換熱器泄漏十分頻繁,檢修發(fā)現(xiàn)泄漏部位主要集中在換熱器入口、出口及折流板處,這些部位的管子凹陷現(xiàn)象明顯,管子外徑縮小,管壁減薄嚴(yán)重。經(jīng)割管剖析認(rèn)為,主要是由于裝置加工量大,殼程流體流速快,從而誘發(fā)管子振動(dòng)加劇,管子振動(dòng)與介質(zhì)的共同作用造成磨損腐蝕。

割管后還發(fā)現(xiàn)常頂換熱器E102重疊換熱器組下面一臺(tái)管束的出入口處,順油氣流動(dòng)方向出現(xiàn)了溝槽狀腐蝕穿孔,分析原因主要是高速流體沖蝕而成。III常主要加工中東輕質(zhì)原油,常頂負(fù)荷高,裝置設(shè)計(jì)時(shí)不僅未設(shè)頂循環(huán)回流,而且采用塔頂熱回流,致使常頂回流達(dá)到120t/h以上,加上常壓油量,常頂油氣總量達(dá)到250t/h左右,換熱器入口氣速達(dá)到30m/s以上,同時(shí)油氣中夾帶有腐蝕性液滴,使金屬表面很快發(fā)生疲勞剝蝕。

2。3。2   HCl一H2S一H20腐蝕

在蒸餾裝置的油相系統(tǒng)中不同程度地存在著HCl,H2S,H2O。HCl的來源可分成二部分,一部分是鹽類的水解。常壓爐出口溫度達(dá)到360℃以上,高溫使氯鹽水解生成HCl【1】。另一部分HCl是有機(jī)氯化物在高溫下的分解。原油中本身就含有一定的有機(jī)氯化物,加上目前不少采油企業(yè)為了增加產(chǎn)量而加入有機(jī)氯助劑,致使原油中有機(jī)氯的質(zhì)量分?jǐn)?shù)越來越高。有機(jī)氯化物在初餾塔溫度下分解率較小,在常壓爐出口溫度下分解率上升,這也是為什么有時(shí)原油脫后鹽的質(zhì)量濃度雖然已經(jīng)降到3mg/L以下,但常頂污水中Cl一的質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍然很高的一個(gè)重要原因。

H2S一小部分來自于原油,絕大部分的H2S則來自原油中有機(jī)硫化物在高溫時(shí)的分解。

H2O來源于原油中的水分、汽提用蒸汽及塔頂注水。

HCl,H2S隨著輕組分一起揮發(fā),當(dāng)以氣體狀態(tài)存在時(shí),對(duì)管束的腐蝕很小。經(jīng)冷卻換熱后溫度下降到露點(diǎn)以下,冷凝區(qū)域出現(xiàn)液體水后,在換熱器的殼程便形成HCl-H2S-H2O腐蝕系統(tǒng)。HCl和H2S相互構(gòu)成了循環(huán)腐蝕,反應(yīng)式為:

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

FeCl2+H2S  →FeS+2HCl

Fe+H2S  →  FeS十H2↑

FeS+2HCl  →FeCl2+H2S

分析認(rèn)為常頂換熱器E102的嚴(yán)重腐蝕是由子HCl和H2S相互促進(jìn)構(gòu)成的循環(huán)腐蝕。

3 防腐蝕措施及改進(jìn)方法

3。1 工藝防腐蝕

3。1。1 注中和劑              ˉ

裝置設(shè)計(jì)時(shí)常頂采用注氨來控制腐蝕,但效果不佳。后決定采用注中和劑E-8237和氨水混和液的方案。中和劑的主要成分是有機(jī)胺,有機(jī)胺為長(zhǎng)鏈烴類胺基化合物,熱穩(wěn)定性好,比氨水具有更強(qiáng)的堿性和低的蒸汽壓,易溶于水,在露點(diǎn)區(qū)能與HCl一起冷凝,使冷凝區(qū)不出現(xiàn)強(qiáng)酸性區(qū)域,避免初凝區(qū)的酸性腐蝕。胺基(NH2)能中和物料中的H+,生成的胺鹽易溶于水,可減少沉積物的垢下腐蝕。注入中和劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為20~40 μg/g(塔頂餾出物),再通過添加氨水控制污水pH值在5。5~7。5。

3。1。2 改注油溶性緩蝕劑

Ⅲ常最初采用水溶性緩蝕劑,由于不能與油相互溶合,達(dá)不到均勻成膜的目的。后改用油溶性緩蝕劑E-1572,以重石腦油作載體,在四組換熱器的入口處布置注入點(diǎn),均勻注進(jìn)各組換熱器,確保均勻穩(wěn)定成膜。緩蝕劑注人的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般控制為4---6μg/g(塔頂總餾出量)。

常頂改注中和劑E-8237和油溶性緩蝕劑E-1572后,常頂污水中總鐵離子質(zhì)量濃度大幅下降(見表4),設(shè)備腐蝕速率得到明顯控制。

 

 

 

 

3。1。3 常頂水沖洗

由于常頂回流罐容積小,油水沉降分離時(shí)間不夠,常頂注水一直無法進(jìn)行。為了解決注水難題,2003年3月裝置大檢修時(shí),實(shí)施了三項(xiàng)技術(shù)改造:一是把常頂回流罐Ⅴ103增長(zhǎng)2m,油水沉降分離時(shí)間延長(zhǎng)10 min;二是注水泵出口增設(shè)過濾器;三是引裝置V116塔頂出水作注水水源,不但可確保水中不含氧氣,而且成本低。改造后,常頂E102四組換熱器可輪流注水,每次8h,注人量為6~8t/h,較好地解決了因腐蝕產(chǎn)物長(zhǎng)時(shí)間積累脫落造成的產(chǎn)品污染問題。

 

3。1。4 提高原油電脫鹽效率

III常電脫鹽因場(chǎng)地限制,在10。0/a擴(kuò)能改造時(shí)選用了美國(guó)Baker Perolite公司的高速電脫鹽成套設(shè)備,有二只φ3600 mm×19560 mm罐,內(nèi)設(shè)三層極板。原油進(jìn)料由噴嘴從上下二層極板間高速噴出,進(jìn)行油水分離。原油在強(qiáng)電場(chǎng)中停留時(shí)間很短,一般為40~50s。高速電脫鹽設(shè)備投用后,脫后排水清白,但脫鹽效果不理想,雖經(jīng)多次優(yōu)化工藝操作參數(shù)和篩選破乳劑,原油脫后鹽的質(zhì)量濃度只能維持在3~5 mg/L(見表5),致使常頂污水中Cl一居高不下,污水中總鐵離子的質(zhì)量濃度高,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。

 

 

為提高電脫鹽效率,減少原油罐底的油泥,2005年3月,鎮(zhèn)海煉化公司在原油碼頭儲(chǔ)罐注油溶性破乳劑E2717,注入的質(zhì)量濃度為3 mg/L,同時(shí)裝置注入破乳劑F2715的質(zhì)量濃度由4 mg/L降至2 mg/L。原油碼頭儲(chǔ)罐注油溶性破乳劑B2717后,裝置電脫鹽效率明顯提高,分析數(shù)據(jù)見表6。原油脫后鹽的質(zhì)量濃度平均為2.76mg/L,達(dá)到了小于3 mg/L的工藝控制指標(biāo)要求,原油脫鹽率也達(dá)到了90%以上。

 

3.1。5 利用常頂離子防腐蝕模型軟件

鎮(zhèn)海煉化公司委托日本栗田公司開發(fā)常頂離子防腐蝕模型軟件(IEM),軟件于2003年7月開始投用,取得了較好的效果。技術(shù)人員可根據(jù)常頂Ⅵ03切水分析數(shù)據(jù)及常頂操作條件,計(jì)算出工藝防腐蝕需要的中和劑、緩蝕劑和水的合適注入量及常頂露點(diǎn)溫度,以指導(dǎo)調(diào)節(jié)工藝操作條件。根據(jù)計(jì)算結(jié)果分析,為減少垢下腐蝕,2003年10月將Ⅵ03切水pH值控制指標(biāo)由6~9下調(diào)為5.5~7。5,不但減緩了管束結(jié)垢物的生成,還可節(jié)約中和劑的消耗,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

3,2 設(shè)備防腐蝕措施

3。2。1 改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)

為了消除折流板造成的換熱器管束振動(dòng)而造成的腐蝕,2001年4月將E102/A~F改造成折流桿換熱器。折流桿換熱器由于其殼程流動(dòng)形式為縱向流且縮短了不支撐管的長(zhǎng)度,因此可提供最可靠的流誘導(dǎo)振動(dòng)保護(hù),基本消除了管束內(nèi)管子的振動(dòng),但它的換熱效率差,影響了裝置熱量的回收。2003年4月,在EL02/A,B管束更新時(shí),采用螺旋折流板換熱

器。螺旋折流板換熱器由于不存在流體滯流死區(qū),可減少流體在殼側(cè)的結(jié)垢,減緩垢下腐蝕。

由于E102入口油氣流速大,造成入口管束沖刷腐蝕十分嚴(yán)重,2001年4月,在新增E102/G,H組換熱器時(shí),上面一臺(tái)E102/G采用了外導(dǎo)流筒結(jié)構(gòu),取得了較好的效果。隨后對(duì)E102/A~H四組換熱器的上面一臺(tái)進(jìn)行了改造,均采用外導(dǎo)流筒結(jié)構(gòu)。

外導(dǎo)流筒結(jié)構(gòu)分內(nèi)外兩層,內(nèi)層軸向開矩形槽。這種結(jié)構(gòu)可將換熱器入口的油氣沿管束均勻分布,并大幅度降低油氣的入口速度,且油氣在導(dǎo)流筒內(nèi)與內(nèi)襯筒碰撞后,沿導(dǎo)流筒流動(dòng)產(chǎn)生離心力,將油氣中的液滴分離并進(jìn)入導(dǎo)流筒下部,因而減少了沖蝕。

在換熱器殼體物料進(jìn)出口處加防沖板。防止介質(zhì)直接沖刷在管束上,減少管束沖蝕。

對(duì)進(jìn)出口管線擴(kuò)徑,由原DN350 mm擴(kuò)至DN400 mm,在E102/A~F換熱器殼體封頭加DN150 mm旁通管以降低殼程介質(zhì)的流速。

3。2.2 提高材料等級(jí)

E102/G,H采用的是滲鋁碳鋼管束。滲鋁碳鋼管束采用了新型滲鋁工藝(即填充式粉未包埋滲鋁)。鋁是自鈍化金屬,在腐蝕環(huán)境下,在滲鋁鋼的表面會(huì)自發(fā)地形成牢固致密的氧化保護(hù)膜,抑制腐蝕介質(zhì)的侵人。            -

對(duì)E102/A,B管束進(jìn)行Ni-P化學(xué)鍍,在換熱器管束的內(nèi)外表面形成一層均勻、致密且與母材結(jié)合力強(qiáng)的非晶態(tài)Ni---P鍍層,可起到機(jī)械隔離腐蝕的作用。但該鍍層是一種陰極性鍍層,一旦鍍層出現(xiàn)缺陷,將構(gòu)成大陰極小陽(yáng)極,加速缺陷處的腐蝕。

3.3 在線腐蝕監(jiān)測(cè)

2001年,鎮(zhèn)海煉化公司與中圉科學(xué)院金屬研究所合作安裝了電阻探針腐蝕在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),即在E102/G/入口、E102/A入口、E102/H入口、E102/H出口管線上安裝了腐蝕探針,通過電腦終端可清楚地看到各點(diǎn)的在線腐蝕情況。

在線監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,在裝置加工哈薩克斯坦的CPC和勝利混合油期間,腐蝕速率明顯上升,2002年11月20~22日時(shí)段腐蝕速率由0。2 mm/a上升到1。5 mm/a,11月27~30日時(shí)段腐蝕速率由0。2 mrrJa上升到2.0 mm/a,12月4~10日時(shí)段腐蝕速率由0。2 mm/a上升到2.5 mm/a,根據(jù)不斷上升的腐蝕趨勢(shì),對(duì)塔頂中和劑、緩蝕劑和水的注入量等進(jìn)行調(diào)整,并降低了裝置加工負(fù)荷,腐蝕速率出現(xiàn)了小幅下降,但仍保持較高水平。分析原因與加工的原油性質(zhì)有關(guān),CPC原油一方面油性較輕,石腦油收率高,氣體體積分?jǐn)?shù)大;另一方面石腦油中硫醇較高,造成沖刷腐蝕及HCl一H2O--H2S----RSH腐蝕加劇。為此,加工中采取了降低裝置負(fù)荷,嚴(yán)格控制CPC原油的摻煉量等措施,同時(shí)向有關(guān)主管部門提出了盡力減少該油采購(gòu)量的建議。

此外,在線腐蝕監(jiān)測(cè)還可根據(jù)積累的大量數(shù)據(jù)評(píng)估設(shè)備的使用壽命。

3.4 建議改進(jìn)措施            -

(1)常頂餾物中Clˉ的質(zhì)量濃度高已成為目前影響換熱器腐蝕的主要因素。電脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度基本達(dá)到了小于3mg/L的控制要求,但常頂污水中Cl--質(zhì)量濃度仍達(dá)到近200 mg/L,可能是電脫鹽不能有效脫除原油中的有機(jī)氯。建議在原油電脫鹽后注入少量的NaOH(約1~2mg/kg),將Clˉ轉(zhuǎn)化為難水解的NaCl。目前供電站CFB鍋爐石油焦中金屬(Na加K)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在30-50 mg/kg,注人NaoH 1---2 mg/kg后,石油焦中金屬的質(zhì)量分?jǐn)?shù)將上升到15~30 mg/kg,但仍可確保石油焦中金屬的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在小于150 mg/kg的控制指標(biāo)內(nèi)。

(2)建議改造常壓塔塔盤,提高塔盤操作彈性及開孔率,使常底吹汽量能由3--4t/h提高6t/h以上。這樣不但可提高常壓塔輕油拔出率,還可以降低常頂污水中的Cl一質(zhì)量濃度,從而有效降低常頂換熱器油氣的腐蝕強(qiáng)度。

 

4 結(jié)論

(1)中東原油輕油收率高,硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,常減壓加工過程中常壓塔頂負(fù)荷高,油氣中H2S濃度大,常頂?shù)蜏叵到y(tǒng)HCl-H2S-H2O腐蝕普遍嚴(yán)重。常頂換熱器設(shè)計(jì)中要充分考慮油氣的流速,采用導(dǎo)流筒可有效降低換熱器入口油氣流速,減輕換熱器入口管束的沖刷腐蝕。

(2)重視電脫鹽操作管理,嚴(yán)格控制原油脫后鹽的質(zhì)量濃度小于3 mg/L,是減少常頂Cl-。的質(zhì)量濃度、降低設(shè)備腐蝕的重要手段。在原油罐注入油溶性破乳劑,充分利用原油在油罐及長(zhǎng)輸管線中的停留時(shí)間,增強(qiáng)破乳劑與原油的接觸機(jī)會(huì),可有效提高原油脫鹽效果,降低原油脫后鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù),減少油罐底油泥,值得推廣應(yīng)用。

(3)常頂離子模型和在線腐蝕監(jiān)測(cè)可幫助企業(yè)及時(shí)了解設(shè)備腐蝕情況,并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際將緩蝕劑、中和劑注入量調(diào)整到最佳狀態(tài),獲得最好的使用效果和經(jīng)濟(jì)效益。

(4)建議對(duì)常頂回流罐進(jìn)行放大,確保水沖洗的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到塔頂餾出量的10%以上,減少常頂換熱器管束結(jié)垢,從而有效降低垢下腐蝕。

(5)常壓塔頂腐蝕是煉油裝置普遍存在的問題,特別有效的防護(hù)手段不多,工藝防腐蝕可延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,但要從根本解決腐蝕問題,需要在加強(qiáng)工藝防腐蝕的基礎(chǔ)上對(duì)管束進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),可采用雙相不銹鋼(2205)、鈦和蒙納爾合金。